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橋式起重機(jī)“扭擺”現(xiàn)象分析及改進(jìn)

2018-02-06
李春紅
(重慶鋼鐵集團(tuán)機(jī)械制造有限責(zé)任公司)
  1、前言
  QD-5噸橋式起重機(jī)廣泛使用,三峰工業(yè)有限公司機(jī)修車間就有2臺QD-5噸雙梁橋式起重機(jī)在使用。橋式起重機(jī)使用一段時間后,出現(xiàn)大車行走“扭擺”現(xiàn)象,造成該起重機(jī)經(jīng)常發(fā)生故障,增加備件消耗和維修工作量,影響了車間安全文明生產(chǎn)正常進(jìn)行。針對這一故障現(xiàn)象,進(jìn)行分析,提出改進(jìn)措施。改進(jìn)后設(shè)備運(yùn)行正常,故障停機(jī)率大大降低,保證了車間的正常生產(chǎn)。
  2、5t橋式起重機(jī)“扭擺”造成的嚴(yán)重后果
  2.1、機(jī)修車間重點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備5t橋式起重機(jī),故障率高,大車運(yùn)行發(fā)生“扭擺”,大車減速機(jī)JZQ350-15.75-1/2Z高速軸經(jīng)常扭斷,大車減速機(jī)下箱體地腳底板經(jīng)常拉破裂損壞,造成經(jīng)常更換減速機(jī)上、下箱體,電器控制采取的是早已淘汰的主令控制器,非標(biāo)的接觸器,維修費(fèi)用高,經(jīng)常更換減速機(jī),齒輪聯(lián)軸器,可靠性差,嚴(yán)重影響了機(jī)修車間安全文明生產(chǎn),鑒于此對該行車“扭擺”進(jìn)行分析,提高可靠性,降低維修費(fèi)用,滿足機(jī)修車間的生產(chǎn)需要。
  2.2、5t橋式起重機(jī)“扭擺”對基礎(chǔ)、房梁、橋架的影響。行車“扭擺”對機(jī)修車間廠房基礎(chǔ)、房梁、橋架的影響。起重機(jī)的運(yùn)行“扭擺”,必然產(chǎn)生水平側(cè)向力。這種側(cè)向力將導(dǎo)致軌道橫向位移,引起設(shè)備振動,致使固定軌道的螺栓松動,另外,還會引起整臺行車的振動,這些都不同程度的影響了房梁、橋架結(jié)構(gòu)的穩(wěn)固。
  2.3、行車“扭擺”對行車電氣設(shè)備系統(tǒng)的影響。行車在運(yùn)行中“扭擺”會產(chǎn)生相當(dāng)?shù)淖枇?,從而增加了電力系統(tǒng)的負(fù)荷,由于運(yùn)行中電流的增大而造成電氣元件和電動機(jī)功率的耗損。特別是大車運(yùn)行開車時,由于“扭擺”引起行車啃軌增大了運(yùn)行阻力,使電機(jī)在運(yùn)行中超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),很容易造成電機(jī)過載燒毀。同時由于運(yùn)行阻力大,也容易使傳動系統(tǒng)部件如減速機(jī)高速軸等扭斷,機(jī)修車間5噸行車在扭擺現(xiàn)象消除前,也經(jīng)常出現(xiàn)此故障。
  3、行車“扭擺”原因的分析
  3.1、由于該行車大車傳動系統(tǒng)中的零件磨損所造成的誤差(如齒輪聯(lián)軸器齒輪嚙合間隙、鍵和鍵槽的間隙,聯(lián)軸器的緩量、JZQ400減速機(jī)低速軸大齒輪和傳動軸發(fā)生“滾鍵”現(xiàn)象,減速機(jī)安裝支撐底板剛性太差使減速機(jī)運(yùn)行時發(fā)生顛簸)使得兩主動輪在起、制動時不一致,一端超前,一端滯后,使車體發(fā)生“扭擺”,造成JZQ400減速機(jī)地腳底板經(jīng)常斷裂,浮動軸CL3齒輪聯(lián)軸器經(jīng)常發(fā)生磨損失效。
  3.2、由于支承大車車輪的單列圓錐滾子軸承7524磨損產(chǎn)生了過大的間隙,導(dǎo)致該行車車輪在運(yùn)行時發(fā)生“扭擺”。
  3.3、由于該行車是分別驅(qū)動的大車運(yùn)行機(jī)構(gòu),由于電阻器方面的毛病,使大車兩端的電動機(jī)起動和停止不一致,或兩個電動機(jī)中一個不工作,驅(qū)動車體運(yùn)行完全被另外一個電動機(jī)所承擔(dān),因此車體一端被工作著的電動機(jī)拖著先動,另外一端不工作的電動機(jī)卻滯后,導(dǎo)致橋架在起動與制動時發(fā)生“扭擺”。
  3.4、分別驅(qū)動的大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)在制動時,其兩端的彈簧式長行程液壓推桿式雙閘瓦塊制動器不是同時動作的,使大車體一端先停止,另外一端后停止,造成車體“扭擺”。
  4、整改措施
  4.1、針對該行車大車傳動系統(tǒng)中的零件磨損所造成的誤差采取的措施:對大車減速機(jī)安裝底板采取“補(bǔ)強(qiáng)板加固法”進(jìn)行更換,采取厚10的鋼板進(jìn)行更換,并且加焊支撐槽鋼,對JZQ350-15.75-1/2Z減速機(jī)上、下箱蓋進(jìn)行整體更換,特別注意對減速機(jī)低速軸大齒輪和軸的鍵配合,避免產(chǎn)生“滾鍵”現(xiàn)象,針對該走輪軸和齒輪聯(lián)軸器外齒軸套的“滾鍵”現(xiàn)象,采取將該軸鍵槽重新加工的辦法,針對該行車齒輪聯(lián)軸器外齒軸套原檢修安裝裝反向的問題,重新進(jìn)行安裝并且調(diào)整制動器和電機(jī)的位置。針對電器控制主令控制器的問題采用國標(biāo)凸輪控制器換代,電磁制動器更換為彈簧式長行程液壓推桿式雙閘瓦塊制動器。
  4.2、針對該支承大車車輪的單列圓錐滾子軸承7524磨損產(chǎn)生了過大的間隙,導(dǎo)致該行車車輪在運(yùn)行時發(fā)生“扭擺”的問題采取的措施:對單列圓錐滾子軸承7524進(jìn)行更換。
  4.3、針對該行車是分別驅(qū)動的大車運(yùn)行機(jī)構(gòu),由于電阻器方面的毛病,使大車兩端的電動機(jī)起動和停止不一致,或兩個電動機(jī)中一個不工作,驅(qū)動車體運(yùn)行完全被另外一個電動機(jī)所承擔(dān),因此車體一端被工作著的電動機(jī)拖著先動,另外一端不工作的電動機(jī)卻滯后,導(dǎo)致橋架在起動與制動時發(fā)生“扭擺”的問題采取的措施:仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)是大車康銅絲電阻器一端損壞,對該康銅絲電阻器更換為鐵烙鋁電阻器。
  4.4、針對該行車分別驅(qū)動的大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)在制動時,其兩端的彈簧式長行程液壓推桿式雙閘瓦塊制動器不是同時動作的,使大車體一端先停止,另外一端后停止,造成車體“扭擺”的問題采取的措施:重新進(jìn)行制動器制動瓦塊間隙調(diào)整,使兩制動器制動一致。
  5、結(jié)束語
  實(shí)踐證明進(jìn)行技術(shù)改造后該行車的故障率大大降低,可靠性大大提高,減速機(jī)、齒輪聯(lián)軸器不再經(jīng)常損壞,滿足安全文明生產(chǎn),節(jié)約維修備件費(fèi)。
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