某進口型汽輪機主油泵驅(qū)動軸斷裂分析研究
2018-01-29
趙廣勛1 瞿麗莉2 張小鋒1 黨龍1
(1.陜西華電(蒲城)發(fā)電有限責(zé)任公司;2.西安熱工研究院有限公司)
摘 要:某進口型汽輪機主油泵驅(qū)動軸發(fā)生斷裂事故,從機組歷史數(shù)據(jù)查起,經(jīng)主油泵外觀檢查,解體檢查,歷史檢修情況檢查等步驟,分析認(rèn)為引起機組跳閘原因為主油泵故障使出口油壓下降,造成安全油壓失去,機組跳閘;主油泵故障原因為主油泵驅(qū)動軸斷裂;斷裂原因為驅(qū)動軸斷口部位無加工倒角,斷裂部位發(fā)生在軸端和法蘭R角處,在高速轉(zhuǎn)動中容易產(chǎn)生較大的應(yīng)力集中,成為薄弱部位,經(jīng)過長期運行后材質(zhì)疲勞出現(xiàn)裂紋,Z終裂紋擴大造成斷裂;針對此給出了整改建議。
關(guān)鍵詞:汽輪機;主油泵;斷裂;分析;建議
0 前言
對整個汽輪機系統(tǒng)而言,汽輪機的主油泵是其主要組成部分,其主油泵的軸承一端由傳動,讓另一端轉(zhuǎn)動。其軸承在汽輪機主油泵上主要功能:是能夠提供給軸承一定的潤滑;第二為讓軸承能有時間進行冷卻;第三發(fā)電機能夠得到其密封用油;汽輪機主油泵的軸承出現(xiàn)失常的主要類型有腐蝕、漏脂、剝落和斷裂[1],其中斷裂對機組影響較大,所以專門研究斷裂原因并針對原因采取預(yù)防方案很有必要。
1 系統(tǒng)及事件簡介
某電廠配有國外進口的汽輪機,主油泵驅(qū)動裝置由兩根泵軸構(gòu)成:空心軸(傳動軸)與實心軸(驅(qū)動軸),材質(zhì)為25Gr2MoV。實心軸一端與汽輪機轉(zhuǎn)子用齒形聯(lián)軸器連接,另一端與空心軸采用緊力配合,且與調(diào)速齒輪用4個銷子,4個螺栓連接??招妮S上裝有主油泵葉輪,且空心軸與主油泵推力盤為一體加工制作,調(diào)速齒輪套裝在主油泵空心軸上,與空心軸采用緊力配合,并裝有止動銷。
事件發(fā)生前,機組負荷63.8MW,主蒸汽流量308t/h,工業(yè)抽汽流量75t/h,無任何操作,隨后機組跳閘,首出原因為:“發(fā)電機主保護動作”。機組停機后從歷史數(shù)據(jù)查看判斷為主油泵故障導(dǎo)致油壓低汽機跳閘,隨后對主油泵進行了外觀和解體檢查。
2 歷史數(shù)據(jù)檢查
查閱汽機轉(zhuǎn)速、掛閘油壓等歷史曲線,機組跳閘前1秒汽機轉(zhuǎn)速下降至1046r/min,安全油壓降低至1.03MPa,機組一次調(diào)頻動作,查閱事故追憶記錄,“掛閘油壓失去”、“主汽門關(guān)閉信號”分別于事件前1s、事件發(fā)生時發(fā)出,事件發(fā)生時ETS系統(tǒng)首出“發(fā)電機主保護動作”機組跳閘,分析為“汽輪機安全油壓喪失”條件滿足,保護動作,聯(lián)跳發(fā)電機(汽輪機聯(lián)跳發(fā)電機大聯(lián)鎖邏輯為:“汽機主汽門關(guān)閉”或“掛閘油壓失去”聯(lián)跳發(fā)電機)。
3 主油泵外觀檢查
汽機投入盤車后,揭開前箱測速裝置處上蓋,發(fā)現(xiàn)測速齒輪無轉(zhuǎn)動,手動旋轉(zhuǎn)測速齒輪能自由轉(zhuǎn)動;測速齒輪壓蓋及緊固螺栓緊固完好,無斷裂、脫開現(xiàn)象,前箱內(nèi)無異物。
揭開主油泵聯(lián)軸器處上蓋,檢查主油泵驅(qū)動軸與汽輪機轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器螺栓無松脫、斷裂,外露驅(qū)動軸跟隨汽輪機轉(zhuǎn)子一同轉(zhuǎn)動,根據(jù)現(xiàn)象初步判斷為油泵葉輪、測速裝置與油泵驅(qū)動軸脫開。
4 主油泵解體檢查
?。?)解體主油泵后檢查發(fā)現(xiàn),主油泵軸在一側(cè)發(fā)生斷裂,斷成軸、軸頭和法蘭三件,見圖1;
(2)主油泵驅(qū)動軸為整體加工,驅(qū)動受力端中空并有連接法蘭盤,斷裂處在驅(qū)動盤根部,斷口處結(jié)構(gòu)見圖2,斷口1和斷口2見圖3和圖4,三件斷裂樣品的斷面均不平整,為老舊疲勞斷面;
(3)斷裂部位發(fā)生在軸端和法蘭R角處,R角處無明顯倒角,見圖3和圖4;
?。?)軸、軸頭和法蘭三件斷裂樣經(jīng)便捷式定量光譜檢測,成分基本相同[2,3],鉻(Cr)含量1.65-1.97%,錳(Mn)含量0.46-0.51%,鉬(Mo)含量0.28-0.30%,釩(V)含量0.14-0.22%。
5 以往檢修情況檢查
Z近一次檢修為3年前,設(shè)置檢修項目為“主油泵軸向推力間隙調(diào)整,主油泵聯(lián)軸器找中心”。未設(shè)置金屬監(jiān)督檢查及驗收項目,文件包中也未對主油泵傳動軸套、驅(qū)動軸各部套的檢修工藝標(biāo)準(zhǔn)作出明確要求。
6 原因分析
?。?)主油泵軸斷面三件,斷面不平整,均為老舊疲勞斷面,時間先后順序無法判斷。主油泵驅(qū)動軸驅(qū)動力矩主要靠斷口1處環(huán)形母材傳輸,檢查斷口1、2部位均無加工倒角,斷裂部位發(fā)生在軸端和法蘭R角處,在高速轉(zhuǎn)動中容易產(chǎn)生較大的應(yīng)力集中[4,5],成為薄弱部位,經(jīng)過長期運行后材質(zhì)疲勞出現(xiàn)裂紋,Z終裂紋擴大造成斷裂。
(2)機組大小修時,雖曾進行過檢查,但因傳動軸與驅(qū)動軸為兩層套裝