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軸承知識(shí)

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提高軋機(jī)傳動(dòng)軸運(yùn)行穩(wěn)定性改造

2018-01-10
劉福勝
(廣西柳州鋼鐵集團(tuán)公司熱軋廠)
  摘 要:通過(guò)對(duì)軋機(jī)傳動(dòng)軸和軋輥的連接結(jié)構(gòu)進(jìn)行局部改進(jìn),提高傳動(dòng)軸聯(lián)接套的使用壽命,改善設(shè)備工況,提高生產(chǎn)軋制板板質(zhì)量。
  關(guān)鍵詞:傳動(dòng)軸;穩(wěn)定;改造
  引言
  華南某鋼鐵廠熱軋1450生產(chǎn)線粗軋機(jī)傳動(dòng)軸軋輥聯(lián)接套使用壽命短,在使用過(guò)程中,由于軋輥聯(lián)接軸內(nèi)孔磨損快,聯(lián)接套與軋輥配合間隙變大,導(dǎo)致粗軋機(jī)傳動(dòng)軸產(chǎn)生晃動(dòng),存在嚴(yán)重的設(shè)備隱患,對(duì)軋制板形造成了嚴(yán)重影響。經(jīng)過(guò)和專業(yè)制造廠家溝通,傳動(dòng)軸聯(lián)接套材料已進(jìn)行了大幅改進(jìn),但使用效果仍不理想,需從現(xiàn)有設(shè)備結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),以提高聯(lián)接套使用壽命,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
  1 傳動(dòng)軸晃動(dòng)原因分析
  軋機(jī)傳動(dòng)軸布置簡(jiǎn)圖如圖1,傳動(dòng)軸萬(wàn)向關(guān)節(jié)回轉(zhuǎn)直徑1080mm,軸直徑720mm,整軸裝配長(zhǎng)度10930mm,重量超過(guò)50噸,傳動(dòng)軸兩端分別以電機(jī)和軋輥為固定支撐點(diǎn),傳動(dòng)軸大部分重量由中部平衡液壓機(jī)構(gòu)支撐,抵消傳動(dòng)軸產(chǎn)生的自重,軋輥扁頭直接插入傳動(dòng)軸聯(lián)接套,保證生產(chǎn)過(guò)程快速軋輥要求。生產(chǎn)過(guò)程中,聯(lián)接套內(nèi)孔和工作輥扁頭都會(huì)產(chǎn)生磨損,兩者配合間隙變大后,傳動(dòng)軸在轉(zhuǎn)動(dòng)中聯(lián)接套自身產(chǎn)生晃動(dòng),萬(wàn)向關(guān)節(jié)及傳動(dòng)軸隨之晃動(dòng),由于傳動(dòng)軸質(zhì)量大,傳動(dòng)軸晃動(dòng)產(chǎn)生的徑向力會(huì)非常大,直接加劇聯(lián)接套磨損,導(dǎo)致設(shè)備工況惡化,萬(wàn)向關(guān)節(jié)壽命降低,各部緊固螺栓斷裂,聯(lián)接套內(nèi)孔圓角部位產(chǎn)生裂紋,甚至導(dǎo)致聯(lián)接套破裂損壞。
  2 改進(jìn)方案
  如圖2:在工作輥扁頭端面安裝一個(gè)定位環(huán),該定位環(huán)與聯(lián)接套Φ520內(nèi)孔形成新的配合面。定位環(huán)磨損達(dá)到一定量后,可快速更換定位環(huán),保證兩者在合理的配合間隙內(nèi)。
  3 方案論證
  (1)由于生產(chǎn)過(guò)程中上下軋輥輥縫會(huì)改變,上軋輥上下運(yùn)動(dòng),上傳動(dòng)軸擺角隨之改變,聯(lián)接套相對(duì)于上軋輥會(huì)發(fā)生相對(duì)軸向移動(dòng)。設(shè)計(jì)時(shí)需保證新裝定位環(huán)與關(guān)節(jié)端面空間充足,防止新裝定位環(huán)頂對(duì)關(guān)節(jié)端面,損壞設(shè)備。軋機(jī)上傳動(dòng)軸Z大擺角為4.429°,下軋輥處于Z高位置,下傳動(dòng)軸Z大擺角為3.535°。此時(shí)軋制中心線距扁頭套內(nèi)孔端面尺寸為2850mm。設(shè)計(jì)上下傳動(dòng)軸都在Z大擺角狀態(tài)下新裝定位環(huán)端面與聯(lián)接套距關(guān)節(jié)端面安全距離為35mm,新裝定位環(huán)與Φ520聯(lián)接套內(nèi)孔接觸長(zhǎng)度為65mm。經(jīng)過(guò)精確軟件模擬計(jì)算,上軋輥在不同高度位置時(shí),定位環(huán)端面與聯(lián)接套內(nèi)壁至少有約13.69mm安全間隙,用于補(bǔ)償電機(jī)軸及軋輥之間竄動(dòng)。安裝的定位環(huán)起到有效定位長(zhǎng)度范圍為65~86.303。下軋輥在不同位置高度時(shí),定位環(huán)端面與聯(lián)接套內(nèi)壁有34.7~35mm安全間隙,用于補(bǔ)償電機(jī)軸及軋輥之間竄動(dòng)。定位環(huán)起到有效定位長(zhǎng)度范圍為61.705~65。此處計(jì)算的為極限尺寸,實(shí)際工作過(guò)程中,上下工作輥都不處于極限位置,所有設(shè)備完全是在安全的尺寸范圍內(nèi)運(yùn)行。
 ?。?)安裝有定位環(huán)的軋輥在下線進(jìn)行磨削時(shí),磨床定位頂頭可通過(guò)新定位套的內(nèi)孔頂入軋輥扁頭端面的定位孔,軋輥軸線未發(fā)生變動(dòng),不會(huì)影響軋輥磨削精度。
  (3)定位環(huán)由6個(gè)M42,12.9級(jí)高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓把合緊固,由于扁頭套與定位環(huán)之間不傳遞扭力,僅存在傳動(dòng)軸晃動(dòng)產(chǎn)生的徑向力,螺栓強(qiáng)度足夠。
 ?。?)更換新的定位環(huán),只需拆解6個(gè)把合螺栓,更換步驟簡(jiǎn)單。軋輥換輥周期為約為2天,更換頻繁,可及時(shí)下線檢查各把合件有無(wú)斷裂,更換磨損的定位環(huán)等。
 ?。?)聯(lián)接套Φ520內(nèi)孔深度為110mm,即為壁厚Z大位置,設(shè)備結(jié)構(gòu)Z強(qiáng)。該部位為整體圓孔面,無(wú)易集中應(yīng)力的邊、角部位,定位環(huán)與該孔位配合,不會(huì)導(dǎo)致該孔們產(chǎn)生裂紋,損壞設(shè)備。
  4 設(shè)備改造
  改造后的軋輥如下圖4,增加的定位環(huán)嵌入軋輥扁頭端面深度10mm,可有效防止定位環(huán)因緊固螺絲松動(dòng)發(fā)生移位,新定位環(huán)Φ300的內(nèi)孔可有效減輕定位環(huán)重量,便于安裝。
  定位環(huán)結(jié)構(gòu)如下圖:
  定位環(huán)質(zhì)量約為127.6KG,2個(gè)27的直通螺孔有利于定位環(huán)的裝配及拆卸,10×30°外端面倒角有利于換輥時(shí)定位環(huán)順利裝進(jìn)入工扁頭套內(nèi)孔,3×45°內(nèi)端面倒角有利于定位環(huán)裝配入工作輥扁頭端面止口中。
  軋輥改造流程:
  如圖5。

圖5
  步驟一:
  在工作輥扁頭端面車(chē)削加工一個(gè)Φ520×Φ320的環(huán)形沉槽,沉槽深度為10mm。
  步驟二:
  在沉槽內(nèi)均勻鉆6個(gè)M42的螺紋孔,孔深60軋輥改造步驟簡(jiǎn)單,費(fèi)用較低,周期短改造后增加安裝定位環(huán)的工作輥?zhàn)尤鐖D6。

圖6
  5 改造效果
  聯(lián)接套相同磨損情況下、改造后的傳動(dòng)軸平衡壓力波動(dòng)范圍降低約0.8MPa,傳動(dòng)軸運(yùn)行穩(wěn)定。
  聯(lián)接套磨損變慢,使用壽命得到較大增加,維修費(fèi)用降低。
  傳動(dòng)軸工況改善,有利于生產(chǎn)產(chǎn)生質(zhì)量穩(wěn)定。
  參考文獻(xiàn)
來(lái)源:《科技創(chuàng)新與應(yīng)用》2017年9期
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