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高爐煤氣余壓發(fā)電機組(TRT)推力瓦溫度高的處理方法

2018-03-06
郭偉
(河鋼集團邯鋼公司邯寶公司能源中心,河北邯鄲 056015)
  摘 要:針對高爐煤氣余壓發(fā)電機組(TRT)推力瓦溫高的問題,介紹了TRT推力瓦的結(jié)構(gòu)和工作原理,從推力瓦塊表面修復(fù)、循環(huán)潤滑油系統(tǒng)改進、推力軸承和機組軸封安裝等方面進行處理,降低溫度后提高了發(fā)電量。
  關(guān)鍵詞:TRT;推力瓦;溫度;處理方法
  0 引言
  高爐煤氣余壓發(fā)電機組,簡稱“TRT”,設(shè)置在高爐之后。高爐荒煤氣經(jīng)過重力除塵、濕法或干法除塵之后,利用高壓(高溫)凈煤氣的能量,驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電,將高壓(高溫)凈煤氣降壓(降溫)后送入低壓煤氣管網(wǎng)。
  TRT推力軸瓦設(shè)置在透平機軸系,其作用是保護軸系的軸位移在設(shè)計范圍內(nèi),在止推瓦上有2套聯(lián)鎖重故障點,一個是軸位移,一個是瓦溫,當(dāng)瓦溫過高或者位移過大(超過停機值)時,機組就會執(zhí)行緊急停機程序。一般來講,機組報警停機都是因正向位移或者正推瓦溫異常,反向位移及反推瓦溫可以忽略,原因是發(fā)電機組高壓煤氣正向力作用遠大于其反向力作用。以邯鋼西區(qū)2套TRT推力瓦溫度高實例,介紹處理措施。
  1 TRT推力瓦的結(jié)構(gòu)與工作原理
  TRT推力軸瓦機械結(jié)構(gòu)包括軸承體座、軸承體、推力盤、正反推瓦塊、溫度位移探頭、調(diào)整墊片、油擋等組成(見圖1)。
  TRT機組運行過程中,設(shè)置在軸系推力盤的作用力施加在正向推力瓦塊上,推力盤與推力瓦摩擦產(chǎn)生的熱量,由機組潤滑油循環(huán)帶走;在機組額定運行狀態(tài)下,推力瓦溫應(yīng)在設(shè)計范圍內(nèi),不應(yīng)達到報警值(≤105℃)和停機值(≤115℃)。如果機組前壓尚未達到額定190kPa時(假設(shè)進氣煤氣壓力為190kPa),推力瓦溫就會報警甚至停機,機組不能正常發(fā)電,影響效益。需系統(tǒng)處理推力瓦使溫度降下來,以使機組能正常發(fā)電。
  2 推力瓦溫度高的處理措施
  2.1推力瓦塊表面修復(fù)
  檢查推力瓦塊與推力盤接觸面的情況,判斷是否存在高點。如果存在則需表面刮研處理,實際檢修操作中,除了要涂抹紅丹粉檢查外,還要逐一測量每塊瓦塊的高度及表面平整度,檢查推力盤的表面是否平整;在瓦塊的進油方向上刮研出油囊或者油斜,在瓦塊表面開出泄油線,便于潤滑油在瓦塊表面的循環(huán),如圖2所示。
  2.2推力軸承的安裝
 ?。?)推力軸承體是鑲嵌在透平機軸承箱體內(nèi)部的,在安裝推力軸承體過程中,要注意軸承體與軸承箱的配合。當(dāng)軸承箱蓋緊固定好之后,不平穩(wěn)的配合就會傳導(dǎo)扭曲力至推力瓦塊,導(dǎo)致每個瓦塊受力不均勻,出現(xiàn)接觸面積變小,導(dǎo)致瓦溫高。
 ?。?)每塊瓦塊都有一定的自由度,軸承平放于地下,用手按壓每塊瓦塊時都要有“此起彼伏”的感覺。如果有個別瓦塊“僵化”是不正常的,“僵化”的瓦塊會對推力盤產(chǎn)生局部硬摩擦造成瓦溫高。為了杜絕此現(xiàn)象,就要“細致入微”地檢查每個瓦塊、瓦枕、穿銷、測溫探頭彈簧等部位,保證瓦塊的“此起彼伏”。
 ?。?)推力間隙設(shè)計為0.7~1mm,安裝時需要實測此間隙,調(diào)整推力軸承墊片可以調(diào)整此間隙值,不能使間隙過小。一般來講,應(yīng)將間隙控制在設(shè)計值的上限以內(nèi)。
  2.3循環(huán)潤滑油系統(tǒng)改進
  首先,對潤滑油供油體系進行測算,在允許的條件下,對推力軸承潤滑油進油孔及回油孔進行擴孔,增加冷卻潤滑油的循環(huán)量;其次,對推力軸承自身的油擋與軸端間隙進行修整,增加潤滑油循環(huán)量。
  2.4機組軸系排污及氮封改造
  分析TRT軸系的相關(guān)輔助結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)有很多減小推力瓦溫辦法(見圖3),有封煤氣的氣封結(jié)構(gòu),氣封外還有強制氮氣管道防止煤氣泄露,兩側(cè)氣封設(shè)有排污閥,有推力盤和推力瓦。煤氣的壓力是右高壓、左低壓,要想減小推力瓦溫,必須減小軸系轉(zhuǎn)子推力方向上的力,或者施加反推力方向的力,也就是設(shè)法減小轉(zhuǎn)子從右向左的力,或者增加從左向右的力。
 ?。?)氮氣密封有粗密封和細密封兩種,細密封作用在碳環(huán)上,粗密封作用在梳齒,一般細密封就能夠?qū)⒚簹夥庾?,這樣僅打開兩側(cè)細密封即可。在此基礎(chǔ)上,打開低壓氣封的氮氣粗密封,氮氣的壓力作用于梳齒上,這就相當(dāng)于在出口側(cè)增加了一個從左向右的力,此操作能將推力瓦溫降低近10℃。
 ?。?)密封下方有排污閥,日常操作是定期打開2個排污閥,排放密封中的臟物,然后關(guān)閉排污閥。利用2個排污閥對高壓氣封進行排污,把高壓排污管道接引至低壓煤氣管網(wǎng),排污閥常開,這就相當(dāng)于將進入高壓側(cè)梳齒中的煤氣壓力泄壓到低壓煤氣管網(wǎng),即減小了圖3中從右向左的力。
 ?。?)在低壓側(cè)接引氮氣至低壓排污管道,常開排污閥,氮氣的壓力從排污管進入作用于梳齒,相當(dāng)于增加了一個從左向右的力。排污閥的改造,可以將瓦溫降低接近5℃。
  2.5機組軸封的安裝
  機組在檢修安裝時,動靜軸封安裝要把握細節(jié),動靜密封的設(shè)計間隙為0.15~0.35mm。安裝間隙過小可能會造成動靜密封頂觸而發(fā)生機組振動的情況,為了避免引起機組振動,一般將間隙調(diào)整到上限,這樣就造成氮封和排污改造的效果減弱,而且也會造成煤氣難以密封、氮氣消耗量增加、運營成本增加?;诖?,要求檢修或安裝將密封間隙調(diào)整到下限0.15mm。
  3 效果及效益分析
  經(jīng)過上述改進,從工藝運行角度分析效果和效益,TRT額定前壓為190kPa,在濕法除塵工藝中,“TRT機前壓力”是影響TRT效益Z關(guān)鍵的因素。在其他條件不變的條件下,“前壓”越高,發(fā)電量越高,效益越好;反之,發(fā)電量和效益越低。實際運行中,改進前當(dāng)TRT前壓為150kPa時,推力瓦溫達報警值105℃;當(dāng)TRT前壓為160kPa時,推力瓦溫接近停機值115℃。此時TRT前壓如果再升高,就會造成機組重故障停機,甚至“燒瓦”事故。改進后,TRT前壓提高到190kPa,推力瓦溫為90℃,運行安全可靠。
  從發(fā)電量角度看,當(dāng)前壓為150kPa時,TRT瞬時發(fā)電量為8000kW·h,當(dāng)前壓為160kPa時,TRT瞬時發(fā)電量為9000kW·h;當(dāng)前壓為190kPa時,TRT瞬時發(fā)電量為12000kW·h。
  經(jīng)過計算,每小時發(fā)電量的增加量=12000-9000=3000(kW·h),按每度電價0.5元計算,每小時增加發(fā)電效益為:3000×0.5=1500(元)改進后,每小時增加氮氣消耗為200m3,氮氣價格按0.12元/m3計算,氮氣消耗增加成本為:0.12×200=24(元)
  每小時新增效益為:1500-24=1476(元)全年按照TRT作業(yè)率90%計算,單套TRT增加發(fā)電效益為:1476元×24h×365天×90%=11636784元≈1163.6萬元
  綜上所述,改進后的經(jīng)濟效益非??捎^,并且機組運行安全穩(wěn)定,高爐出現(xiàn)較大氣流時機組也正常工作。
  4 結(jié)語
  高爐煤氣余壓發(fā)電(TRT)止推瓦溫度高和多種因素有關(guān),有設(shè)計、安裝、檢修、運行等因素,在機組安裝、檢修、運行等方面改進后,降低了推力瓦溫度,單套TRT機組增加的發(fā)電效益非??捎^,并且機組運行安全穩(wěn)定。
來源:《河北冶金》2017(2)
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