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雙級動葉調(diào)節(jié)軸流式一次風機振動分析及處理

2018-01-22
閃恒杰1 張道瑞1 李瑞華1 馬向明2 劉永勝1 孫大偉3
(1.華能沁北發(fā)電有限責任公司;2.神華國網(wǎng)能源電力檢修工程有限公司;3.西安熱工研究院有限公司)
  0 引言
  一次風機作為重要的火電機組輔機設(shè)備,具有工作風量小、風壓高的特點。對于目前國內(nèi)600MW以上的機組而言,所配置的一次風機絕大部分為高轉(zhuǎn)速(1490r/min)雙級動葉可調(diào)軸流風機。
  由于雙級動調(diào)軸流風機結(jié)構(gòu)復雜,同時一次風機系統(tǒng)長期處于高壓頭工作環(huán)境,目前國內(nèi)火電機組動調(diào)軸流一次風機的振動及噪聲超標問題比較突出,嚴重的影響了機組的穩(wěn)定運行。
  某電廠三期2×1000MW機組配套一次風機采用GU23836-22型動葉可調(diào)雙級軸流風機。自投產(chǎn)以來,該風機振動情況不理想,因振動大導致設(shè)備故障頻發(fā),對機組的安全穩(wěn)定運行造成不利影響。
  檢修人員通過對5號機組B一次風機振動原因進行層層剖析,利用排除法查找到了導致振動異常的根本原因,制定了改造方案,進行了現(xiàn)場實施,取得良好效果。經(jīng)改造后的風機運行穩(wěn)定,振動處于正常水平,為機組的安全穩(wěn)定運行奠定了良好的基礎(chǔ)。
  1 機組設(shè)備概述
  1.1機組設(shè)備參數(shù)
  某電廠三期為2×1000MW超超臨界機組。三期5號、6號機組配套鍋爐為某鍋爐廠制造的超超臨界本生滑壓運行直流鍋爐,每臺鍋爐配備兩臺雙級動葉可調(diào)軸流一次風機。5號、6號機組投產(chǎn)時配套設(shè)計安裝的GU23836-22型一次風機,為采用德國KK&K技術(shù)的雙級動葉可調(diào)軸流風機(參數(shù)見表1)。
  1.2一次風機結(jié)構(gòu)
  GU23836-22型軸流一次風機采用雙級葉片配置,利用液壓油系統(tǒng)通過液壓缸對兩級工作葉片進行同步調(diào)節(jié),改變風機出力。與離心風機和靜葉調(diào)節(jié)軸流風機相比,結(jié)構(gòu)相對復雜。
  風機主要由定子部件、轉(zhuǎn)子部件以及稀油站構(gòu)成。稀油站包括油箱、油泵裝置、雙筒過濾器、冷卻器、電加熱器、儀表、管道和閥門等,稀油站的結(jié)構(gòu)為整體式;轉(zhuǎn)子部件包括葉輪轂裝配、主軸承裝配、聯(lián)軸器、傳扭軸、伺服控制裝置等;定子部件包括進氣箱、帶整流罩和后導葉的風機殼、擴壓器、膨脹節(jié)以及管路系統(tǒng)等,結(jié)構(gòu)形式如圖1所示。
  2 一次風機振動故障情況說明
  將5號機組B一次風機機殼及轉(zhuǎn)子進行了返廠檢修,一次風機返回現(xiàn)場回裝完成后,對其進行試運行時,發(fā)現(xiàn)一次風機振動值明顯偏高,其中X向(水平)振動4.4mm/s,Y向(垂直)振動5.7mm/s,垂直振動值已經(jīng)超過了4.6mm/s的國家標準Z大值。
  隨后,先后對5號機組B一次風機進行了本體解體檢查、動平衡試驗以及主軸承箱解體檢查,發(fā)現(xiàn)一些問題:1)風機轉(zhuǎn)子存在動不平衡;2)中間軸半聯(lián)軸器止口部分損壞脫落,導致軸系中心出現(xiàn)偏移;3)風機軸承箱支座與外殼體之間支撐筋板存在微小裂紋;4)軸承箱內(nèi)部伺服端軸承滾動體及軸承內(nèi)圈存在明顯劃痕以及多個微小凹痕,部分凹痕已經(jīng)出現(xiàn)輕微剝落現(xiàn)象,其余兩套軸承滾動體及軸承內(nèi)圈均有明顯劃痕;5)軸承箱軸套磨損嚴重,表面光潔度差。
  在對上述缺陷進行處理并更換軸承箱內(nèi)部三套軸承、兩件軸套以及軸端密封件后,5號機組B一次風機X向振動降低到2.8mm/s,Y向振動降低到3.9mm/s,振動值降低至標準范圍內(nèi),但仍偏高。
  3 振動原因排除分析
  對于風機振動問題,由于其影響因素比較多,在實際解決問題時,多采用排除法,依據(jù)影響振動的因素進行分類排除,直至找到Z終原因。目前影響風機振動的主要因素有如下幾個。
  1)由于風機本身設(shè)備問題,造成風機高速旋轉(zhuǎn)時局部部件振動或產(chǎn)生不穩(wěn)定的偏心力破壞風機動平衡。
  2)風機氣動性能與系統(tǒng)不匹配,風機實際運行中發(fā)生失速問題,引發(fā)搶風或喘振等不穩(wěn)定工作狀態(tài);
  3)由于系統(tǒng)變化或者風機設(shè)備設(shè)計不合理,造成的風機本身固有頻率與系統(tǒng)氣流脈動頻率產(chǎn)生共振,增加風機設(shè)備的氣流沖擊產(chǎn)生額外受力。
  1)如前節(jié)所述5號機組B一次風機機殼及轉(zhuǎn)子已經(jīng)進行了返廠檢修,并在現(xiàn)場進行了本體及主軸承箱的解體檢修和動平衡試驗調(diào)整。經(jīng)過以上檢修工作后,一次風機振動值有一定下降,但仍偏高,這說明對于5號機組B一次風機而言,動不平衡和風機軸承故障是導致風機振動超標的原因之一,但一次風機振動還有其他問題有待解決。
  2)5號機組B一次風機檢修期間,為保證風機基礎(chǔ)牢固,檢修中對風機基礎(chǔ)二次灌漿進行破除,更換了基礎(chǔ)底板及下部墊鐵。風機基礎(chǔ)的制作與安裝過程嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行施工與驗收。機組啟動后,測量風機基礎(chǔ)振動小于10μm,基本可以排除基礎(chǔ)問題。
  3)通過PI系統(tǒng)對風機運行參數(shù)進行統(tǒng)計分析,5號機組運行中兩側(cè)一次風機電流基本一致,電流與壓力沒有出現(xiàn)大幅度脈動情況,同時就地觀察風機進、出口管道也沒有出現(xiàn)劇烈振動現(xiàn)象,且風機失速報警裝置未動作,說明一次風機運行中未發(fā)生失速問題。
  通過對風機進行全面的解體檢修及細致的動平衡工作,振動情況有所改善,能維持運行但仍未達到良好的振動水平,這說明通過常規(guī)的分析及處理,不能徹底解決該型風機的振動問題,必須查找深層原因。
  為了進一步深入分析振動原因,風機運行期間使用實時頻譜分析儀對風機進行了振動頻譜測試(見圖2),由圖2可以看出,風機的振動除1倍頻分量外,22倍頻分量也較高。對22倍頻分量進行分析,22倍頻為該風機的葉片通過頻率,造成其分量較高的原因主要有:葉片角度不一致或葉片損傷;轉(zhuǎn)子支撐剛度不足產(chǎn)生擾動、氣流引起的葉片共振;管網(wǎng)特性曲線與風機工作特性曲線不匹配等。
  結(jié)合5號機組B一次風機前期整改情況以及本次頻譜分析數(shù)據(jù),可確定目前風機振動值較高的原因為機殼結(jié)構(gòu)剛性不足,尤其是軸承箱支撐厚法蘭處剛性差,導致運行中轉(zhuǎn)子擾動,將振動傳遞至葉輪處,振動被放大引起葉片通過頻率分量較大。
  借鑒本次5號機組B一次風機振動故障的處理經(jīng)驗,使用實時頻譜分析儀對三期其余三臺一次風機振動頻譜進行了采集,發(fā)現(xiàn)22倍頻振動分量較高是一個共性問題。由此,可確定該型風機存在設(shè)計缺陷,其機殼結(jié)構(gòu)剛性不足是導致振動異常的根源。
  4 處理方案及改善效果
  4.1處理方案
  對目前一次風機的機殼進行改進,主要增加軸承箱支撐厚法蘭的剛性,同時對殼體其他部位進行適度加強,提高殼體整體的結(jié)構(gòu)剛性,同時改變機殼本身固有頻率。通過與設(shè)備廠家的多次溝通,Z終確定了機殼的改進方案(見圖3)。結(jié)合現(xiàn)場實際,將新型機殼配裝在6號機組B一次風機。
  4.2改善效果
  6號機組B一次風機機殼更換后,運行狀態(tài)穩(wěn)定。風機在正常運行、啟動以及負荷調(diào)峰時,其振動值基本保持在1.0~1.5mm/s之間。與修前振動值(X向振動2.7、Y向振動4.0)相比,振動情況明顯改善,為三期同類型風機Z優(yōu),處于國內(nèi)同類風機正常水平。
  5 經(jīng)驗總結(jié)
  1)雙級動調(diào)一次風機由于其風機本身結(jié)構(gòu)復雜,風機局部設(shè)備的損壞會對風機穩(wěn)定運行特別是振動產(chǎn)生很大的負面影響,建議做好風機的日常維護工作,同時針對風機異常情況及時進行相關(guān)檢修工作。
  2)由于一次風系統(tǒng)風壓較大,一次風機在設(shè)計制作時,不僅應(yīng)注意風機本體轉(zhuǎn)動部分(如葉片輪轂)的頻率共振問題,而且還要注意靜子部分(如機殼、支腿、進氣箱等)的剛性強度,避免在氣流脈動的作用下,產(chǎn)生額外的擾動,影響風機振動。
  3)一次風機振動問題是影響火電機組穩(wěn)定運行的主要因素之一,雙級動葉可調(diào)軸流一次風機由于其結(jié)構(gòu)復雜,可能會有多種因素共同作用,因此在實際解決問題過程中,應(yīng)對振動原因進行逐一排查,Z終找到導致振動的根源,方能徹底解決。
  參考文獻:閃恒杰,張道瑞,李瑞華,等.雙級動葉調(diào)節(jié)軸流式一次風機振動分析及處理[J].風機技術(shù),2017,59(2):83-86.
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